你知道汽轮机改造要注意些什么吗?
1.对热电联产机组进行改造
通过热力计算,对机组进行提高或降低进汽参数、抽气参数、排气参数,芜湖汽轮机,增加流量、提高功率的改造,既满足用户供热的需要,又提高了机组效率。
2.对用户原有机组,做增加高压前置机或低压后置机的改造。
3.将用户原有的冷凝式或抽汽凝汽式汽轮机,就地更换成背压机组。
4.为用户搞各种余热发电、生物质燃料发电,汽轮机通流改造,配各种不同形式、容量的汽轮发电机组。
汽轮机改造今天就说到这里了,汽轮机节能,下期见。
小型凝汽式汽轮机改造成背压式汽轮机的解决对策采用喷水装置与压力匹配装置。可在汽轮机的高压段的某级或者是调节级中,进行打孔抽汽,从而用于压力匹配装置的驱动蒸汽,然后在缩放喷管中加速,形成超音速汽流与低压,从而对汽轮机的排汽进行抽吸,两股蒸汽在扩压管中混合并进行升压操作,从而满足所需供热参数的要求。汽轮机改造小编为您介绍一下。
在这一过程中,要对汽轮机通流部分的热力进行详细地计算,并随时配合压力匹配装置,对排汽量与抽汽量两者比例要反复计算,得出准确的比例值。从而保证在原有排汽口中实现0.15MPa的压力,从而经喷水装置冷却为饱和蒸汽。另外,喷水装置喷水量的确定要根据汽缸的温度进行控制。
改造后机组在运行中, 热效率与热电比分别为76.15%与9.85,为原有机组在纯凝工况环境下的5倍以上。
这个方案,实施难度较大,对方案的确定和后期的运行要求都很高。实际实施起来问题较多,需要有非常的团队才能完成。但是投资较少。
若需要的蒸汽压力较高,例如0.981MPa,则可以将抽汽口后部的叶轮保留去掉隔板和叶片,在低压蒸汽室位置设置多级汽封。此种改造,进汽量受到抽汽口大小的限制,功率一般不高,i效率也偏低。
某公司采用汽轮机通流改造了660MW及以下两百台多台各种型式的汽轮机。
2019年该公司对某电厂亚临界两缸两排汽330MW反i动式汽轮机进行了通流改造,改造后经性能试验考核在THA工况、75%工况、50%工况下供电煤耗分别下降了13.1g/kWh、15.8g/kWh、19.7g/kWh。
2017年至2018年对两家电厂6台亚临界三缸两排汽330MW汽轮机实施了通流改造,经性能试验考核在THA工况、75%工况、50%工况下供电煤耗分别下降了6.45g/kWh、13.18g/kWh、13.79g/kWh。
按三种工况分别加权计算:0.25×THA+0.5×75%THA+0.25×50%THA 的出的加权供电煤耗降低了11.65 g/kWh。
通过汽轮机通流改造,机组供电煤耗能大幅度下降。
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